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技術丨Φ4.2m×13m水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)的優(yōu)化改造

發(fā)表時間:2016/6/14 17:22:10  瀏覽次數(shù):8834


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渤海水泥(葫蘆島)有限公司有兩套輥壓機+V 型選粉機+管磨機+高效選粉機組成的聯(lián)合粉磨系統(tǒng),單套粉磨系統(tǒng)設計年產(chǎn)量為 100 萬噸,生產(chǎn)P·O42.5 P·S·A32.5 水泥,運轉(zhuǎn)幾年來,針對系統(tǒng)存在的問題,我們進行了一系列的優(yōu)化改造。

1 原設計生產(chǎn)工藝流程及主機配置

水泥原料有熟料、水渣、爐渣、沸石、石灰石和脫硫石膏,改造前水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)工藝流程見圖 1,主機配置情況見表 1。

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2 存在的問題及解決措施?

2.1
旁路循環(huán)系統(tǒng)影響輥壓機正常運行?

試生產(chǎn)初期,金屬探測儀由于質(zhì)量原因,很容易受周圍信號干擾,頻繁報警,使物料頻繁通過旁路循環(huán)系統(tǒng),大大地影響了輥壓機正常運轉(zhuǎn)。同時,因循環(huán)提升機出口皮帶輸送機及輸送廢渣的皮帶輸送機輸送量大、細粉多及運行速度快,加上北方氣候干燥風大,粉塵飛揚及物料灑落情況非常嚴重,工人工作環(huán)境惡劣,勞動強度大。

解決措施:

1)拆除循環(huán)提升機出口皮帶機、金屬探測儀和三通閥,出口物料通過鑲砌了襯板的溜子直接進入 V 型選粉機入口,并且在該溜子上安裝管道式除鐵器,型號為 RCGZ-800,確保輥壓機的安全性;拆除了廢渣倉旁路系統(tǒng),從根本上解決了車間粉塵污染及工人勞動強度大的問題。?

2)采購了質(zhì)量優(yōu)良的金屬探測儀,安裝在從配料站出來的混合料皮帶機上,位置在除鐵器后面,通過學習其他廠家經(jīng)驗,把金屬探測儀的靈敏度調(diào)整為:金屬塊<40mm 時,設定金屬探測儀與皮帶機信號連鎖, 當有>40mm 的金屬物件通過時, 金屬探測儀報警,輸送帶自動跳停,崗位工人立即揀出金屬物,運行效果非常好。改造后工藝流程見圖 2。



2.2 輥壓機兩輥輥縫超差大導致跳停頻繁

輥壓機跳停頻繁,最多一班跳停十多次,表現(xiàn)為兩輥輥縫超差(≥20mm)、電流超差(≥14A)跳停,嚴重影響了系統(tǒng)的正常運行,統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,因輥壓機跳停造成水泥磨停機占水泥磨總停機的 60%~70%主要原因:?

1)混合材沸石中>75mm 的物料較多,大約占到20%以上,使輥壓機產(chǎn)生振動,造成輥縫偏差大跳停。?

2)輥壓機閉路系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)量大,細粉含量過多,造成喂料不均勻,稱重倉頻繁沖料,輥壓機上方不能形成穩(wěn)定的料柱,使稱重倉失去靠物料重力強制喂料的功能,細料下卸過快,輥子壓力波動大,造成輥縫偏差大引起跳停;同時,由于內(nèi)循環(huán)量大,循環(huán)提升機負荷增大,提升能力明顯不足,限制了系統(tǒng)產(chǎn)量的提高。造成此現(xiàn)象的原因:從配料站來的大顆粒物料與經(jīng)過輥壓機擠壓后的料餅一同進入 V 型選粉機,形成了較厚的料幕,大顆粒物料(>35mm)不但降低選粉機的分級效率,而且對 V 型選粉機內(nèi)的撒料裝置、導流板等磨損嚴重,更加劇了分級效率的下降;旋風分離器由于磨損,漏風嚴重,不但選粉效率很低,而且周圍環(huán)境惡劣。

3)輥壓機進料閥門運行不穩(wěn),進料開度調(diào)節(jié)不靈活,導致輥縫偏差大而跳停。造成此現(xiàn)象的原因是原設計輥壓機進料裝置為單進料推桿控制,而單進料推桿的工作原理是物料落在定輥上,再由輥子運動產(chǎn)生的圓周力把物料帶入拉入角進行破碎,且在此過程中對物料的粒度非常敏感,如果進料開度調(diào)整不好,就很容易導致輥壓機因電流、輥縫超差而跳停。?


解決措施:?


1 要求供應商供貨時沸石的粒徑必須滿足設計要求,即<45mm 95%以上,最大 75mm,進廠物料一車一檢,有專人管理,不滿足粒度指標拒收。


2 在入料地坑上鋪設篦條, 篦縫間隙 70mm×70mm。?


3 在配料皮帶頭部合適的地方, 安裝 2 NE200×25.12m提升機 (每磨一臺), 單臺提升能力210m3 /h。 改造后,從配料站輸送來的物料直接進入穩(wěn)流倉,這樣不但提高了 V 型選粉機分級效率,而且減輕了循環(huán)提升機負荷,見圖 2。


4)在雙筒旋風分離器內(nèi)筒鑲砌了耐磨陶瓷片,經(jīng)過兩年的運轉(zhuǎn),效果非常好。


5 把輥壓機進料控制閥門由原設計的單進料推桿改為雙進料推桿控制。雙進料推桿是通過雙流量調(diào)節(jié)板進行對物料通過量的調(diào)整來控制進入輥壓機的物料多少,且其進料方式是直接進入輥壓機的兩輥之間,此喂料方式也叫沖擊式喂料,同時這種進料方式也降低了輥壓機對喂料粒度的敏感性。通過上述一系列的改造,徹底解決了輥壓機頻繁跳?,F(xiàn)象,輥壓機循環(huán)系統(tǒng)運行平穩(wěn),1 號水泥磨系統(tǒng)曾創(chuàng)造過連續(xù)運轉(zhuǎn) 28 天的公司記錄。?

2.3
磨內(nèi)過粉磨嚴重導致產(chǎn)量下降


磨內(nèi)過粉磨現(xiàn)象嚴重,研磨體和襯板的表面被細粉所黏附,形成緩沖墊層,降低了研磨體對物料的沖擊研磨作用,磨機產(chǎn)量低。


解決措施:?


1)提高 O-Sepa 選粉機的選粉效率,及時將合格細粉作為成品選出。即:將三次風進風閥全部打開(原來只開 50%左右),使進入選粉機的物料進行有效地二次分選。?


2)提高磨內(nèi)風速,合格細粉及時隨風帶走。原來磨尾袋除塵器阻力經(jīng)常在 2 000Pa 左右, 出磨管道壓力-500Pa 左右,磨內(nèi)抽力小,細粉多。采取的措施:一是嚴格控制入磨物料水分≤2.0%(原來≤4.0%),減少糊袋;二是定期更換濾袋。這兩項措施采用后,除塵器阻力控制在 1 400~1 600Pa,出磨管道壓力在-700~-900Pa,磨內(nèi)抽力變大,流速加快。?


3)循環(huán)風機余風除塵器的回灰直接作為成品,不入磨,見圖 2。


通過技術部門連續(xù) 3 天對輥壓機閉路系統(tǒng)循環(huán)風機的余風除塵器回灰取樣分析,45μm 篩余分析及比表面積測定結(jié)果見表 2。



?從表 2 可以看出,回灰的細度數(shù)據(jù)完全滿足公司對水泥細度的考核指標。渤海水泥(葫蘆島)公司對P·O42.5 水泥細度的考核指標:45μm 篩篩余<5%,比表面積≥320m2/kg。 通過改造,余風除塵器回灰通過增加的 GX315×13.5m螺旋輸送機,直接輸送進入水泥成品斜槽中,通過測算,不但單臺磨增加水泥產(chǎn)量15t/h 左右,而且緩解了磨內(nèi)過粉磨現(xiàn)象。

2.4 磨頭冒灰


一段時間內(nèi)在水泥磨中控操作過程中,磨尾負壓增速較快,有時可達到-2 000Pa 以上,磨頭負壓逐漸變?yōu)榱慊蛘龎海ヮ^開始冒灰,磨操作員立即減料,有時甚至必須停磨,此現(xiàn)象發(fā)生較頻繁,嚴重影響了磨機產(chǎn)量的提高。



解決措施:?


1
)一倉襯板由階梯襯板改為雙曲面襯板,提高了研磨體的自動分級效果,研磨效率得到了提高;?


2)一、二倉之間的隔倉板篩板篦縫由 2mm改為6mm,增大了磨內(nèi)通風面積,增加了物料流速;?


3)調(diào)整了研磨體級配(見表 3),增加了大規(guī)格研磨體級配, 調(diào)整后平均球徑一倉由 27.98mm提高到31.38mm,二倉由13.31mm 提高到 16.54mm





?改造后,磨內(nèi)物料流速加快,既緩解了過粉磨現(xiàn)象,也遏制了磨頭返料現(xiàn)象的發(fā)生。


3 改造后的效果


工藝流程得到了簡化,車間環(huán)境得到了很大改善,工人的勞動強度大大降低。單臺磨定額原來生產(chǎn)P·O42.5 水泥 130t/h 左右、P·S·A32.5 水泥 160t/h 左右、水泥綜合電耗 30kWh/t 左右,改造后穩(wěn)定在 P·O42.5 水泥 160t/h 左右、P·S·A32.5 水泥 200t/h 左右、水泥綜合電耗在 28.5kWh/t 以下,提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益。